从武昌某污水厂改造看PLC控制系统优化的几个关键点

在武汉做电气自动化这些年,污水处理厂的项目接触了不少。最近刚完成武昌一个老厂的PLC控制系统升级,有些心得想和大家聊聊。很多厂子早些年上的控制系统,现在跑起来越来越吃力,不是这里报警就是那里效率低。这次改造我们没搞大拆大建,而是在原有武汉污水处理PLC控制柜基础上做深度优化,效果出乎意料。这篇文章就结合这个湖北本地的实际案例,谈谈污水处理自动化改造中那些容易被忽视却至关重要的细节。
我是永瑞电气的技术老张,在湖北这行干了快二十年了。今天想聊聊污水处理厂PLC控制系统优化的事儿,就拿我们去年在武昌做的一个项目当例子。那是个运行了十多年的老厂,用的是比较早期的PLC,控制柜也是当年本地一家小厂做的。厂里老师傅抱怨说,系统越来越不稳定,曝气池溶解氧控制老是飘,加药量也凭经验,赶上进水水质波动大的时候,中控室报警能响成一片。
第一次去现场看,那个武汉污水处理PLC控制柜打开,线路确实有点乱,模块也老旧了。但厂里预算有限,全换新系统不现实。我们定的方案是:保留主框架和大部分硬件,重点优化控制程序、人机界面和部分关键传感器。这其实挺考验技术的,好比给老房子做加固装修,还不能影响正常居住。
先说程序这块,这是核心。原来的程序逻辑比较直白,比如提升泵,就是高水位开,低水位停,结果泵启停特别频繁。我们改成了基于时间间隔和预测水位的模糊控制,还加入了泵的轮换使用逻辑,这样不仅设备寿命长了,能耗也下来一些。曝气控制是难点,原来就靠几个溶解氧探头反馈做PID,但探头容易脏,反应也慢。我们在软件里加了个‘软测量’模型,结合进水流量、COD估算值和历史数据,对溶解氧设定值进行前馈微调,再配合鼓风机变频器的精细控制,稳定性好了很多。这些算法优化,都是在原有湖北PLC控制系统的硬件平台上实现的,说明老系统潜力挖一挖还是有的。
再一个是人机界面,也就是上位机监控画面。老系统那个画面,说实话,不直观,报警信息就一串代码,新来的操作工根本看不懂。我们重新设计了画面结构,把工艺流程直观展示,关键数据用趋势图实时显示。还把重要的操作步骤,比如污泥脱水机的启停,做成了带确认和条件判断的向导式界面,防止误操作。报警信息也分级分类,告诉你是什么问题、可能的原因和建议处理措施。这样一变,中控室值班人员的压力小多了。
当然,硬件也不是一点没动。我们检查了所有柜内接线端子,该紧固的紧固,把一些老化的信号线换了。在关键回路上,比如加药泵的控制输出,增加了隔离继电器,提高可靠性。传感器方面,在进水口和出水口各增加了一台在线水质分析仪,数据直接进PLC,为程序优化提供更扎实的依据。这些工作,体现了我们作为武汉电气成套厂家对系统整体性的理解,不是光会编程就行,柜子里的每一个细节都关系到长期稳定运行。
这个项目做完大半年了,最近回访,厂里的反馈挺好。系统报警次数减少了大概七成,药剂投加量更精准了,算下来每个月能省不少钱,出水水质也更稳定。老师傅们现在也愿意多琢磨琢磨系统里的数据曲线了。
通过这个案例,我想说,污水处理自动化升级,不一定非要追求最新最贵的硬件。很多时候,结合工艺需求,对现有系统进行细致的诊断和有针对性的优化,尤其是软件和控制的深度挖掘,投入不大,效果却非常显著。特别是对于我们湖北地区很多运行了多年的污水处理厂,这种思路可能更实际、更经济。我们永瑞电气在武汉及周边做了不少类似的改造项目,感觉最大的成就感,就是用我们的技术,让这些老设备重新焕发活力,稳稳当当地为城市的环保出力。以后有机会,再和大家分享其他方面的经验。